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液柱+噴淋脫硫塔存在問題及處理

來源:北京希望世紀(jì)科技有限公司   2017年09月25日 10:24  

1前言:濕法液柱煙氣脫硫技術(shù)在2000年到2001年得到了工業(yè)試驗(yàn)[1],但試驗(yàn)至今在我國自行設(shè)計(jì)與生產(chǎn)的機(jī)組較少,特別是前塔為液柱塔,后塔為噴淋塔技術(shù)目前投產(chǎn)的只有兩家。故而在施工設(shè)計(jì)中還有很多問題未得到解決,本文將對其存在問題進(jìn)行研究,提出解決方案,為該脫硫塔設(shè)計(jì)人員提供參考依據(jù),為運(yùn)行人員提供技術(shù)指導(dǎo)。

煙氣脫硫技術(shù)

2濕法液柱煙氣脫硫技術(shù)

煙氣進(jìn)入塔后在下降中穿過脫硫劑漿液區(qū),其反應(yīng)區(qū)是含有脫硫劑的漿液向上噴射形成,先是自上而下與煙氣逆流的液柱,然后在頂部巨散開,形成自上而下的與煙氣順流的液滴。液柱塔的平均粒徑要大于噴淋塔的粒徑,而且在整個(gè)流場里,液滴的破碎和凝聚一直在發(fā)生,這樣抵消了煙氣流速帶來的負(fù)面影響,而且在接觸時(shí)間上占了優(yōu)勢。

噴淋塔和液柱塔在反應(yīng)塔中都產(chǎn)生了大量的下落漿滴,其典型的傳質(zhì)反應(yīng)小區(qū)域有些類似。不同之處在于,噴淋塔產(chǎn)生的液滴較小,且滴徑分布均勻。而液柱塔中的流場湍動程度大,氣液交織程度高。這表現(xiàn)在液柱塔的氣滴沒有穩(wěn)定的接觸界面,而是較為自由,其中涉及液柱的散落過程液滴的產(chǎn)生及下落過程。

在此過程中,液柱的散落以及液滴之間的碰撞造成了氣液接觸新表面的不斷產(chǎn)生。而且液滴的尺度比典型的噴淋塔液滴大,為液滴內(nèi)部流動以及液滴振蕩提供了充分的條件[2]。即液柱上升到達(dá)頂部后分散成細(xì)小的液滴,細(xì)小下落的液滴又與上升的液滴碰撞,更新傳質(zhì)表面,形成高密集液滴層,提高煙氣與吸收液的混合,使氣~液接觸,加速SO2的吸收反應(yīng)。

液柱塔具有脫硫效率高,對煤種的適應(yīng)性強(qiáng)。在滿足入口SO2濃度在400~22000mg/Nm3之間的各種條件,都具有較高脫硫效率。液柱塔還具有吸收塔高度低、氧化池容積小、電耗低、維護(hù)簡單等優(yōu)點(diǎn)[1]。

3液柱+噴淋脫硫塔介紹

某電廠2×660MW機(jī)組燃用設(shè)計(jì)煤種含硫量為3.55%(原煙氣中SO2含量為9425mg/Nm3,校核煤種為4.02%(原煙氣中SO2含量為11265mg/Nm3),前塔采用三臺漿液循環(huán)泵并列運(yùn)行,脫硫塔形式為液柱塔,設(shè)計(jì)脫硫效率為83%,后塔采用兩臺漿液循環(huán)泵,脫硫塔形式為噴淋塔,設(shè)計(jì)脫硫效率為92.4%,后塔出口布置兩層除霧器。全塔都采用方形塔,總的設(shè)計(jì)效率為98.7%。具體煙氣流程見下圖。

煙氣脫硫技術(shù)

圖一液柱雙塔煙氣流程圖

4濕法液柱煙氣脫硫技術(shù)設(shè)計(jì)存在問題

4.1漿液循環(huán)泵位移及機(jī)封存在問題

目前國內(nèi)生產(chǎn)的漿液循環(huán)泵在設(shè)計(jì)及制造時(shí)基本都是按噴淋塔運(yùn)行方式進(jìn)行設(shè)計(jì),每臺泵出口都未設(shè)置出口電動門,啟動時(shí)漿液直接通過噴嘴直接回到塔內(nèi),故而啟動時(shí)除了啟動電流較大以外,軸向推力很小。但在液柱塔中由于漿液循環(huán)泵都采用母管制,故而泵出口都會設(shè)置出口電動閥門,防止?jié){液通過備用泵而返回到塔內(nèi)從而影響脫硫效率。

但啟動時(shí)出口電動門全關(guān),泵啟動后到電動門開啟前壓力比額定壓力上升量將達(dá)到3倍以上,故而對泵體推力大,從而使泵產(chǎn)生位移,從而導(dǎo)致泵與減速箱軸中心發(fā)生變化,而引起振動事故。根據(jù)某電廠在整套啟動后與單體試驗(yàn)前水平振動升高約0.10mm,危及泵體安全運(yùn)行可靠性,經(jīng)停機(jī)檢查,中心張口變化量zui大為1mm。

4.3前后塔密度差和氧化風(fēng)量問題

液柱前塔與噴淋后塔中間依靠一塊高度為13.5米的金屬分隔墻。前塔由于漿液與煙氣接觸時(shí)間長,傳質(zhì)界面不斷變新等優(yōu)點(diǎn),前塔效率明顯高于后塔效率,主要反應(yīng)區(qū)為前塔,故面前塔為SO2主要吸收區(qū)。加上后塔布置除霧器沖洗水等因素,后塔密度明顯低于前塔。

前后塔之間聯(lián)通主要依靠后兩根DN300的管道,但該塔設(shè)計(jì)理念主要是在運(yùn)行中后塔漿液高度為13.5米(前塔正常液位在13米左右),后塔液體通過隔墻溢流到前塔,本塔設(shè)計(jì)前塔漿液濃度取30%(相當(dāng)于密度為1200kg/m3),后塔液液濃度為15%(相當(dāng)于密度為1100kg/m3)以減少后塔噴嘴磨損。

前塔底部漿液產(chǎn)生壓強(qiáng)為0.15kPa,后塔底部漿液產(chǎn)生壓強(qiáng)為0.14kPa,由于前后塔存在壓差,故而此時(shí)前后塔漿液靠兩根DN300的管道由前塔向后塔流動,以調(diào)節(jié)前、后塔密度和液位,但在實(shí)際運(yùn)行中,由于石膏漿液具有炸粘稠性,兩根DN300的聯(lián)通管道在壓差較太小不能滿足前后塔正常液位與密度,在運(yùn)行中經(jīng)常出現(xiàn)兩塔液位相等情況,故而前塔密度高,而后塔密度低情況。

另按前、后塔設(shè)計(jì)密度計(jì)算,前塔底部以上1米(氧化風(fēng)支管出口標(biāo)高)壓力為0.15KPa,后塔底部以上1米(氧化風(fēng)支管出口標(biāo)高)壓力為0.14KPa。由于前塔壓力高,后塔壓力低,故而如果對前、后塔氧化風(fēng)門調(diào)整不到位則會造成前塔氧化風(fēng)量明顯不足,后塔氧化風(fēng)量過剩,造成前塔CaSO3˙0.5H2O增加,石膏脫水困難。

4.4脫硫塔周邊地溝不能排漿

脫硫前后塔都采用方形設(shè)計(jì),本機(jī)組pH在線測量與密度在線測量裝置和石膏排出泵底排及漿液循環(huán)泵底排管道都要經(jīng)過一個(gè)或兩個(gè)以上90°直角彎道,但由于石膏漿液密度大,加上地溝標(biāo)高設(shè)計(jì)不合理,導(dǎo)致漿液在流動過程中流程長,轉(zhuǎn)角多沿程阻力大且易于沉淀等因素,石膏漿液不能順利流到地坑而堵塞在地溝內(nèi),2~3天就要清理一次地溝,造成現(xiàn)場文明生產(chǎn)不易保持,清溝費(fèi)用大等問題。

4.5干濕界面結(jié)垢

前塔布置采用液柱噴淋,隨著泵運(yùn)行臺數(shù)的增加,液柱高度會不斷發(fā)生變化,故而在部分負(fù)荷和高負(fù)荷時(shí)始終有一部分塔體裸露于煙氣中,此時(shí)設(shè)計(jì)人員考慮到該部分墻面會結(jié)垢,于是在干濕界面的四周布置了沖洗水,防止該墻體及上部梁結(jié)垢,但在運(yùn)行中出現(xiàn)了大量結(jié)垢情況。

4.6石膏脫水困難

由于液柱脫硫塔脫硫效率高,適合在高硫煤中應(yīng)用,脫硫效率達(dá)到98.7%,但在運(yùn)行中脫率效率沒有到達(dá)設(shè)計(jì)要求,運(yùn)行人員在運(yùn)行中初始階段為了不影響機(jī)組接帶負(fù)荷,提高pH以保證脫硫效率,但石膏脫水時(shí)“拉稀”,石膏品質(zhì)嚴(yán)重不合格。

煙氣脫硫技術(shù)

4.7脫硫效率偏低

本脫硫塔形式為液柱塔,前塔設(shè)計(jì)脫硫效率為83%,后塔設(shè)計(jì)脫硫效率為92.4%,總的設(shè)計(jì)效率為98.7%,但在運(yùn)行中效率在設(shè)計(jì)煤種時(shí)只能達(dá)到97%左右,從而達(dá)不到設(shè)計(jì)和運(yùn)行要求。

5存在問題解決方案

5.1漿液循環(huán)泵位移及機(jī)封損壞

前塔漿液循環(huán)泵出口管道采用母管制,在啟動初期為防止前塔漿液倒流,啟動第二臺及以上泵時(shí)須采用出口閥關(guān)閉啟動,而出口管道較大,泵啟動后出口閥門開完時(shí)間約為5分鐘,此段時(shí)間內(nèi)將出現(xiàn)悶泵情況,壓力由正常運(yùn)行時(shí)的0.2MPa升高到0.5MPa以上,比正常運(yùn)行時(shí)的壓力升高了2.5倍,此時(shí)產(chǎn)生大量的軸向推力。從而將循環(huán)泵產(chǎn)生位移,為限制其位移,可在泵上加裝限位裝置,克服泵的移動。

機(jī)械密封裝置同樣也主要存在啟動階段壓力高而超壓運(yùn)行。此時(shí)可采用三種方法,一是提高機(jī)械密封的設(shè)計(jì)壓力,以防止損壞機(jī)封;二是采用再循環(huán),在泵啟動階段打開再循環(huán)門,防止超壓運(yùn)行;三是采用變頻啟動,啟動后采用低頻運(yùn)行,待出口閥門全開后提高頻率,以達(dá)到額定出力。以上幾種方法中,方法一在設(shè)計(jì)時(shí)就應(yīng)考慮,后期不易更改;方法二存在運(yùn)行中再循環(huán)關(guān)閉不嚴(yán),降低脫硫效率風(fēng)險(xiǎn);方法三zui為可靠,但只需改動一臺循環(huán)泵就可實(shí)現(xiàn),同時(shí)在運(yùn)行中也可以實(shí)現(xiàn)節(jié)能調(diào)節(jié)作用。

5.2液柱噴嘴堵塞

機(jī)組每次停運(yùn)zui后一臺漿液循環(huán)泵前,將前塔液柱噴嘴再循環(huán)閥打開,以使?jié){液通過再循環(huán)全部流回塔內(nèi),每次停機(jī)前須將漿液密度降低到1100~1080kg/m3,以降低漿液濃度,減少石膏堆積量。每次停運(yùn)機(jī)組后須對前塔噴嘴進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)堵塞的噴嘴應(yīng)及時(shí)清理干凈。

5.3前后塔密度差和氧化風(fēng)量平衡

前后塔由于在運(yùn)行中,兩根DN300的管道不能滿足前后塔漿液循環(huán)要求,可在中間隔板上底部和中部開孔,以使兩邊的漿液建立循環(huán)系統(tǒng)。氧化風(fēng)量的調(diào)整應(yīng)根據(jù)亞硫酸鈣含量調(diào)整,一般后塔氧化風(fēng)量只需開1/4即可,但在運(yùn)行中還要根據(jù)后塔CaSO3˙0.5H2O含量進(jìn)行調(diào)整。

煙氣脫硫技術(shù)

5.4脫硫塔周邊地溝不能排漿

脫硫塔漿液由于密度高,粘性大,石膏較易沉淀等特性,方塔存在地溝轉(zhuǎn)角多,路線長等,導(dǎo)致漿液不能順利排到地坑,經(jīng)實(shí)踐應(yīng)證明采用pH計(jì)、密度計(jì)設(shè)計(jì)成母管制,并調(diào)一定高度差,排漿時(shí)設(shè)置一路沖洗水,便于排漿時(shí)及時(shí)稀釋和輸送漿液,且每一個(gè)轉(zhuǎn)角彎頭處都采用法蘭連接,發(fā)現(xiàn)堵管時(shí)便于及時(shí)疏通,解決了地溝排漿問題。

5.5干濕界面結(jié)垢

運(yùn)行中,運(yùn)行人員往往為了提高脫硫率而保持高的pH運(yùn)行,但高pH運(yùn)行時(shí)漿液中CaCO3含量高,增加了漿液積垢機(jī)率[2],故而在運(yùn)行中前塔pH控制在4.8~5.3,后塔pH控制在5.0~5.6之間,同時(shí)還應(yīng)定期開啟干濕界面沖洗水,實(shí)踐證明每次開10分鐘較為合理。

同時(shí)根據(jù)資料[3]可知,當(dāng)漿液中亞硫酸鹽的氧化率在15%~90%范圍時(shí),脫硫系統(tǒng)易發(fā)生石膏結(jié)垢,當(dāng)氧化率在15%以下時(shí),易發(fā)生CCS(亞硫梳鈣和硫酸鈣的混合晶體)共沉淀,此時(shí)對石膏來說是在非飽和狀態(tài)下進(jìn)行,其結(jié)垢便不會發(fā)生,當(dāng)氧化率在90%~95%以上時(shí),漿液里有石膏晶體存在,硫酸鈣將首先在其晶體上沉淀,從而避免設(shè)備表現(xiàn)上結(jié)垢。

在濕法脫硫工藝中,為了防止結(jié)垢只有將氧化率控制在15%以下或90%以上,但氧化率過低亞硫酸鈣含量過多,造成石膏脫水困難,石膏品質(zhì)不合格。為防止結(jié)垢,氧化率的控制也至關(guān)重要,要求漿液中的石膏晶體(CaSO4˙2H2O)含量在90%以上。

煙氣脫硫技術(shù)

5.6石膏脫水困難

由于運(yùn)行中脫硫效率未達(dá)到設(shè)計(jì)要求,運(yùn)行人員經(jīng)常將前塔pH控制在5.5~5.9,后塔pH控制在5.8~6.2之間,石膏中的CaCO3含量在2.4~2.6%之間,CaSO4˙2H2O含量為60~70%,石膏晶體含量達(dá)不到要求,故而石膏脫水困難給運(yùn)輸和綜合利用造成極大困難。

根據(jù)資料[5]可知,漿液pH達(dá)到5.6以上時(shí),CaSO4˙2H2O含量迅速下降,當(dāng)pH升高到6.0以上時(shí),CaSO4˙2H2O含量僅為70%左右。故而pH值升高對石膏晶體形成相當(dāng)不利。在運(yùn)行中初期提高pH值對運(yùn)行確實(shí)能起到提高脫硫效率,但隨著運(yùn)行時(shí)間的增長,漿液中的H+增加,不利于Ca2+的溶解,反而使效率降低,同時(shí)漿液中CaSO4˙2H2O含量也降低,造成石膏脫水困難。

運(yùn)行中前塔pH控制在4.9~5.4,后塔控制在5.1~5.6。運(yùn)行一段時(shí)間后漿液中的CaSO4˙2H2O含量達(dá)到98~92%。一級脫水中,旋流器脫水率要求底流濃度在45~60%(底流濃度在50%以上效果更佳),經(jīng)測量在運(yùn)行中旋流器底流濃度僅為42%,故而造成脫水困難,經(jīng)改造將旋流器原沉沙嘴由原來的Ф28的改為了Ф25,經(jīng)測量底流密度由原來的1314kg/m3升高到了目前的1520kg/m3,根據(jù)公式C=(1-1/ρ)/(1-1/a)可算出改造前后底流濃度由42%提高到了60%,降低了石膏含水率。進(jìn)一步改變了石膏品質(zhì),經(jīng)化驗(yàn)石膏中CaSO4˙2H2O含量達(dá)到了92%以上,含水率小于12%。

5、7脫硫效率低

由于前塔采用600個(gè)液柱噴嘴,在安裝時(shí)很難達(dá)到垂直度都達(dá)到要求,故而交塔靠塔體邊界難免存在“空隙”,造成煙氣逃逸,后塔布置兩臺漿液循環(huán)泵,從循環(huán)泵的數(shù)量來看,當(dāng)兩臺運(yùn)行時(shí)漿液氣液比為11L/m3,雖然已達(dá)到資料[6]推薦液氣比,但目前國內(nèi)一般都采用三層以上噴淋塔,這樣可減少煙氣“空隙”。

后塔采用兩層噴淋,對脫硫效率不利。針對此問題在不改變漿液循環(huán)泵的情況下可采用壁環(huán)與增加托盤的方法,壁環(huán)主要是防止塔壁邊緣產(chǎn)生煙氣逃逸,故而提高脫硫效率量較少。而脫硫托盤產(chǎn)生的阻力造成氣體流量均勻地分布在塔截面。在氣體和漿液剛接觸時(shí)形成了這種阻力使?jié){液均布,并惠及到吸收區(qū)。

因此,漿液和煙氣的接觸在整個(gè)吸收區(qū)域都被優(yōu)化。在無托盤的噴淋空塔,煙氣靠每次穿過噴霧層整流。但是,當(dāng)煙氣被連續(xù)的噴淋漿液阻力重新分布的時(shí)候,煙氣已經(jīng)過大多吸收區(qū)。這就沒有充分利用所提供的L/G(液氣比)。不均衡的氣體分布導(dǎo)致在吸收塔截面上高或低的L/G。

在L/G比設(shè)計(jì)值高的區(qū)域,脫除二氧化硫的效率也高于設(shè)計(jì)。托盤比噴淋層提供了更有效的煙氣和漿液接觸方式。*,在氣液吸收系統(tǒng)中接觸設(shè)備是優(yōu)化設(shè)計(jì)中zui關(guān)鍵的設(shè)備。事實(shí)上,大多數(shù)電廠*吸收塔采用填料或托盤。托盤在吸收塔內(nèi)的作用通常是25至30L/G。

也就是說,一個(gè)帶有托盤的吸收塔比無托盤的空塔可以少25至30L/G。根據(jù)資料顯示在沒有托盤的60L/G時(shí)可達(dá)到80%的脫硫效率,而有托盤的35L/G時(shí)也能達(dá)到。該數(shù)據(jù)還說明,在有單托盤的60L/G時(shí),脫硫效率可以達(dá)到95%。

煙氣脫硫技術(shù)

6結(jié)語

液柱+噴淋塔在我國自行設(shè)計(jì)與使用技術(shù)發(fā)展至今應(yīng)用較少,在設(shè)計(jì)與施工中還存在較多技術(shù)難題未得到突破,運(yùn)行人員對其脫硫效率的掌控還不是成熟,在運(yùn)行中只有多加思考與摸索才能解決現(xiàn)場存在問題。

機(jī)封設(shè)計(jì)時(shí)由于未考慮閉閥啟動壓力升高影響,在啟動過程中,機(jī)封超過所能承受的額定壓力,故而在啟動中,機(jī)封變形,引起機(jī)封損壞。

4.2液柱噴嘴堵塞問題

由于液柱噴嘴安裝時(shí)要注水平安裝以保證每個(gè)噴嘴都能自下而上的噴射漿液,特別是為防止未端噴嘴有足夠漿液噴出以防止煙氣通道形成,噴嘴母管都要求水平安裝。在機(jī)組停運(yùn)漿液循環(huán)泵時(shí),由于濃度較大的漿液在回流時(shí)流速低、粘性大,大量石膏產(chǎn)物將停留在噴嘴母管內(nèi),造成噴嘴堵塞,從而影響脫硫效率。

 

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