脫硫系統(tǒng)改造問題分析
石灰窯雙堿法脫硫塔系統(tǒng)改造案例:
雙堿法脫硫系統(tǒng)風量60000m3/h,其中1#、2#主塔直徑均為3米,3#、4#主塔直徑均為2.8米.采用氧化鈣和氫氧化鈉兩種物質(zhì)進行雙堿法脫硫并對其中的氫氧化鈉進行分解進行二次利用,采用一窯一塔形式,其中主塔采用1臺循環(huán)水泵,帶動三層噴淋,自行安裝2層平板式除霧器。1#、2#濕電塔高11米,煙囪直徑為1.2米,3#、4#濕電塔高11米,煙囪直徑為1米,采用塔外密封循環(huán)池,水池尺寸為3*1.5*6米,板框壓濾機。其中上部除霧器因為為自行安裝,所以沒有進行相應的大梁和沖洗,1#、2#采用玻璃鋼材質(zhì),3#、4#外部為碳鋼內(nèi)部防腐初步判斷為防酸水泥,三層噴淋均無大梁支撐。
一、主要存在的問題為1.出口含氧量比進口含氧量高,造成內(nèi)部的脫硫折算遠遠高出進口數(shù)據(jù),2.脫硫效果十分差,3.漿液消化系統(tǒng)經(jīng)常出現(xiàn)堵塞,泵無法抽取漿液,內(nèi)部密度*粘稠。4.除霧器無反沖洗裝置。
二、問題原因分析:
1. 現(xiàn)場查看到有多處漏風處,其中除塵器的刮板機頭部加裝了除塵管道,成品皮帶加裝了除塵管道,該除塵管道均進入了布袋箱體,增加了氧含量,另外旋風除塵卸灰口,換熱裝置卸灰口,除塵裝置的卸灰口均有空氣進入,增加了氧含量。
2. 因脫硫塔采用了一臺泵供三層噴淋,因此造成了只有蕞底層有噴淋,其他兩層無噴淋效果,水壓在第1層就基本上被*卸開,其余兩層無噴淋效果。
3. 經(jīng)詢問漿液消化罐內(nèi)采用的是PH計,該位置不應采用PH計,因無法準確判斷罐內(nèi)的濃度,因此導致內(nèi)部經(jīng)常加灰過多,粘稠度增加無法抽取漿液。
4. 內(nèi)部除霧器無反沖洗會造成石灰漿液堵塞除霧器,蕞終造成白點酸雨。
三、 解決方案
1.將刮板機頭部和成品頭部的除塵管道密封死接入其他除塵系統(tǒng)。對其他漏風采用封堵和相關的密封閥。
2.重新采用噴淋泵,并采用一泵一層的噴淋方式,重新布置內(nèi)部的大梁和噴頭,采用三層噴淋。
3.將PH計更換為漿液密度計,并對漿液密度操作進行培訓,杜絕加灰多的事件發(fā)生。
4.增加內(nèi)部除霧器反沖洗裝置及相關大梁。
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